5S改善事例:金型固定用ボルト置き場の整頓

【結果/効果】

(なにが)
ボルトの取り出しに時間がかかっていた。
(どうなった)
ボルトを掛けている位置が台車とプレスの
間にあったので、外側へ移動しボルト長さ
も揃える事により型の取付時間を15分位か
かっていたのを5分位にできる。

【専門家コメント】

ボルトが台車とプレスの間の見えにくい位置に
つねに無秩序に掛けられていた状態だったのを
ボルトを外側に移動して長さを統一して整然と配置し
ボルトの位置を明確に表示するラベルを追加した改善ですね。

この改善によって、必要なボルトがすぐに見つかるようになり、
作業の効率が大幅に向上しました。
また、ボルトの配置が明確になったことで
誰でも簡単に取り出しやすくなり、作業ミスの防止にもつながります。
素晴らしい改善をしていただき、本当にありがとうございました!

次に考えていただきたいのは、この整然とした状態を
維持するための仕組みです。
具体的には以下のような対策が有効です:

  • 定期的にボルトの整理と点検を行うルールを作成する
  • 新しいボルトが追加された際の配置方法を標準化する
  • 使用後のボルトを必ず元の位置に戻すための教育と意識付け

これらの対策を実行することで、
常に整理整頓された状態を保つことができるでしょう。

ぜひ、他のメンバーとも協力しながら
さらなる改善に取り組んでください。

あなたの次なる素晴らしい改善報告を
楽しみにしています。

この記事を書いた専門家

 大手総合電機メーカーで20年間経験を積んで平成22年に独立。13年間で700社を超える中小企業支援、そして自らも小売業を立ち上げて業績を安定させた実績を持つ超現場主義者。小さなチームで短期的な経営課題を解決しながら、中長期的な人材育成を進める「プロジェクト型課題解決(小集団活動)」の推進支援が支持を集めている。

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